当前位置:大学毕业论文> 本科论文>材料浏览

关于汽包论文范文写作 600MW机组汽包水位偏差分析与相关论文写作资料

主题:汽包论文写作 时间:2024-03-24

600MW机组汽包水位偏差分析与,本论文可用于汽包论文范文参考下载,汽包相关论文写作参考研究。

汽包论文参考文献:

汽包论文参考文献

摘 要: 汽包水位应控制在标准的范围,因为其属于发电机组安全运行的主要保障.对于汽包水位偏差为600MW的机组,均存在机组的影响因素.为此,以内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司为例,对600MW机组汽包水位偏差的不良影响进行分析,并对汽包水位偏差影响试验实行深入研究,制定了600MW汽包水位偏差的完善对策,现分析如下.

关键词:600MW机组 汽包水位偏差 对策

中图分类号:TM621.8 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2016)04-0312-01

锅炉汽包水位,控制在要求的范围,属于保障锅炉运行的重要指标.受到负荷、水流量及燃烧工况影响,进而使得汽包的水位发生改变,严重的情况还会发生叶片受损、排污效果差,炉管爆破等问题[1].所以,应做好汽包水位的测量工作,找到汽包水位偏差的影响因素,制定解决对策,以从根本上确保电厂运行的安全、稳定.

一、600MW机组汽包水位偏差的不良影响

1.汽包水位偏差的影响因素

汽包水位偏差主要为:汽包左右两侧水位偏差问题,产生的原因为炉膛燃烧、汽水循环系统失衡.

1.1锅炉燃烧工况对600MW机组汽包水位偏差的影响

锅炉燃烧情况,对于汽包实际水位偏差的影响为:炉膛内火焰的中心位置产生偏移情况,使得火焰中心的高度发生改变,两侧水冷壁吸热不能达到平衡[2].同时,会受到炉膛出口两侧烟温偏差影响.

①炉内空气动力场的影响分析

因为一、二次风失衡/气流刚性因素影响,使得炉膛四角切圆燃烧发生较大偏移,出现水冷壁局部结焦的情况.

②磨煤机组的影响分析

磨煤机组的改变,会使得炉内火焰中心的高度也发生改变.还容易发生单台磨煤机四角一次风流量的偏差问题,进而使得火焰中心出现偏移问题.

③炉膛水冷壁结焦和燃烧器摆角的影响分析

炉膛水冷壁局部发生结焦情况,促使两侧水冷壁不能达到吸热均匀的效果,使得吹灰的方式受到一定影响.吹灰器同侧对吹后,水冷壁焦块脱落,就会产生两侧水冷壁吸热不均匀的情况,而燃烧器摆角也会受到不良的影响.而四角燃烧器摆角不规范,同样容易出现炉膛火焰中心偏移的状况.

④二次风门调整的影响分析

主要为可能存在二次风失衡/四角切圆不能满足设计要求的情况下,导致两侧烟温偏差不能满足设计的标准.

2.锅炉汽水循环系统失衡对600MW机组汽包水位偏差的影响

锅炉汽水循环系统失衡的影响因素主要包括:炉水泵出力存在较大差异;水冷壁流量分配失衡;汽包汽水分离装置发生结垢的现象,使得汽水分离不能达到均匀的要求;锅炉给水存在不合理的分配的现象.

二、汽包水位偏差影响的试验研究

为充分的了解锅炉运行工况,对于汽包水位偏差所造成的影响,应在1号炉以不同氧量、负荷和燃烧器摆角、燃烧器投运层等,并通过炉膛水冷壁周围对孔/吹灰孔进行严格的观察,给予专用热流测量装置对四周水冷壁热流分布情况实行测量[3].此外,还应对锅炉尾部左右侧烟道氧量和飞灰含碳量等进行记录,从而更准确的了解锅炉燃烧工况改变情况、汽包水位偏差间的联系.

1.燃烧器摆角试验研究

炉膛燃烧运行过程,会存在偏左侧墙#1角的现象,但是并不严重.摆角后,#1角下摆、#2上摆情况比较明显,偏差最高达到100mm,而其他摆角也存在显著的改变,但影响非常小.燃烧器摆角和安装的位置、小风门检查、测量的过程,处于水平的位置.燃烧设备摆角的测量偏差应控制在具体的范围.小风门排除#3、#4角的故障,其余部分均达到正常.

2.贴壁烟气试验研究

贴壁位置的氧量多在0.5%之下;CO含量高于3000ppm,存在显著气流贴壁情况[4].

3.燃烧设备挡板试验研究

OFA和FF、EF的开度应保持适宜,35%开度下,水位会存在一定的偏差.这时,气温、烟气温度的偏差,会逐渐上升.#1、#3角75%,#2、#4角达到35%,效果均为比较理想的状态.可见,两侧氧量、蒸汽壁温差、烟气温度较小的时候,水位的偏差就会较小.

挡板开度的试验能够看出,OF、FF风门在关小的条件下,与BC层风门挡板开大的效果基本一致,OF、FF均可有效的提高炉内的气流旋转强度.

4.吹灰试验研究

吹灰,对于水位的影响不堪设想,最严重的水位偏差达到98mm左右.主要产生的原因为炉膛位置,吹灰对局部煤粉燃烧,而水冷壁换热的影响较大.

①燃烧器区域范围20~34m的标高,在这一范围吹灰的影响非常凸显.尤其对20m标高位置的影响作用非常大.其8、3,8、9、16、17为短吹;3、4为长吹,两侧水位发生偏差,会对80mm的范围均产生影响.吹灰完成,汽包水位又会达到标准数值范围要求.

②非燃烧器区域为:标高38m、41m、45m,吹灰所造成的影响并不非常大,左右水位的偏差波动在50mm的范围内.正对吹、斜对吹存在较大的差异,且斜对吹的效果更好.

③经吹灰试验显示,炉膛清洁度较高的时候,吹灰设备吹灰不会对汽包水位造成较大影响.而左右侧偏差均能控制在50mm之内,这表示吹灰时水位存在较大的偏差.但不能明确吹灰为燃烧不稳定所致,但其与吹灰的相关因素有一定联系.

5.炉内空气动力场的试验研究

一次风煤粉管均匀的检测,#1锅炉使用相同磨煤设备,其风速应设置为可调节各煤粉管节流全均匀性的基础上,进而利于所有的煤粉管均能充分的调节节流圈.以一次风煤粉管的风速来看,D、E、F可确保首次测量的均匀性.锅炉水冷壁结焦的检查能够看出,DEF磨煤设备#3角喷口四周临近水冷壁的位置,容易发生结焦的情况.以节流圈实行充分的调节,应确保D3和E4、F3各开6圈、5圈、4圈.排除F磨#3管风速稍高外,#4管的风速比较低,其他锅炉磨的结果均控制在标准误差的范围.

结论:关于本文可作为相关专业汽包论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文汽包论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

600MW机组异常振动成因处理
摘要:引起600 MW机组异常振动的原因有许多,其振动的强度也存在一定的差异,但是这些异常振动都会在一定程度上影响机组的正常运行,长期下去将会影。

火电厂600MW机组热工自动化控制对节能降耗影响分析
摘 要:文章以火电厂600 MW机组的热工自动化控制系统为研究对象,基于新形势下节能降耗的主题进行研究,以期对火电厂节能降耗具有一定指导意义。。

锅炉汽包水位自动控制应用
摘 要:维护锅炉正常运行涉及到诸多指标,其中汽包水位关系到机组是否能够实现正常运行,由于该指标事关安全性和经济性而受到重视,如果出现水位过高或者。

东汽600MW机组中压调门卡涩处理分析
摘要:本文以600 MW机组中压调门卡涩现象为例,分析卡涩原因,对全电调机组中压调节阀常见故障进行了归类,归纳成几种较为典型的故障,并提出了针对。